某公司檢測中心承擔著(zhù)公司選礦廠(chǎng)原礦、精礦、尾礦的化驗分析任務(wù)。分析崗位人員必須在樣品送達當日報出檢測結果,才能為選礦廠(chǎng)合理配選藥劑、調整生產(chǎn)工藝、優(yōu)化技術(shù)指標提供準確及時(shí)的檢測結果。因此,如何快速、準確測定原礦、精礦、尾礦中分析元素含量顯得非常重要,而樣品的前處理方法又是準確測定的環(huán)節。
傳統的電熱板溶解法由于是間接、敞開(kāi)式加熱,溶樣周期長(cháng),能源消耗大,試劑用量也大,分析人員,在溶樣過(guò)程中易受到濃酸的腐蝕。本文使用智能石墨消解儀溶樣,職工單批次溶解樣品量由原來(lái)的10個(gè)增大到36個(gè),而且本溶樣方法試劑用量少,溶樣時(shí)間短,很大程度上減輕了職工的勞動(dòng)強度,改善了職工的工作壞境。我們不斷改進(jìn)溶樣酸體系,稱(chēng)樣量,經(jīng)過(guò)多次反復試驗,發(fā)現原、精、尾礦稱(chēng)樣量達到0.200g( +0. 0002g) ,鹽酸(濃)與硝酸(濃)加酸量分別為6 mL,2 mL時(shí),溶樣完全。
實(shí)驗部分
主要儀器設備
智能石墨消解儀DS-36-42H(格丹納)
試劑
實(shí)驗所用酸均為優(yōu)級純,固體試劑為分析純,所有試驗用水全部為蒸餾水。
硝酸溶液(ρ=1.42g/mL);
鹽酸溶液(ρ=1.19g/mL) ;
硫酸( p= 1.84g/ mL) ;
硫酸(1 +2);
鹽酸(1 +1);
氟化氫銨(分析純)。
結果與討論
樣品稱(chēng)樣量的確定 由于與傳統的溶樣方法不同,稱(chēng)樣量要重新確定。按表格所示稱(chēng)樣量,分別稱(chēng)取樣品,置于試管中,加入21mL鹽酸(濃)低溫溶解片刻,加人7mL硝酸(濃) ,加人約0.5 g氟化氫銨,加熱溶解至小體積,加入5 mL硫酸(1 +1) ,加熱至硫酸煙冒盡,冷卻。加入5 mL鹽酸(1 +1),用水吹洗管壁,加熱煮沸并使鹽類(lèi)完全溶解,冷卻。移人200 mL容量瓶中,并稀釋至刻度,搖勻,分取,比色。具體數據見(jiàn)表:
由表可以看出:當稱(chēng)樣量大于等于0.2000 g時(shí),樣品的標準偏差介于3. 54% ~6. 52%之間。稱(chēng)樣量越大,溶解樣品所用的試劑越多。稱(chēng)樣量太小,由于樣品代表性的原因,樣品精密度不好。綜合考慮選取稱(chēng)樣量為0. 2000 g。
經(jīng)過(guò)試劑加入量試驗后,得到各因素的最佳搭配表:
精密度試驗
將兩個(gè)不同品位的樣品在選定的試驗條件下測定11次,計算各元素的相對標準偏差,結果見(jiàn)表:
對照試驗
為了考察本方法的準確度,采用分光光度法對原方法溶解的樣品與新方法溶解的樣品進(jìn)行樣品對照試驗,結果見(jiàn)表:
從表看出,原溶樣方法與石墨消解溶樣方式以后的分析結果吻合較好,準確度高,滿(mǎn)足分析要求。
結論
通過(guò)實(shí)驗表明,使用石墨消解的樣品,樣品測定的相對標準偏差在1.06% ~1. 94%之間,加標回收率在97.6% ~ 103. 9%之間。在保證樣品中測量元素的精密度和準確度很好的條件下,本方法大幅減少了溶解樣品所用時(shí)間和用酸量,提高了分析速度,降低了電耗,很大程度上減輕了職工的勞動(dòng)強度,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。實(shí)現了原、精、尾礦樣品中鎳、銅、快速準確測定需求。